我公司φ2.2×6.5m 球磨機配置的電動機型號 為JR158- 8,功率為380kW,轉速為740r/min,電動 機與ZD70 減速機由尼龍柱銷聯軸器聯結。"2.4× 10m 球磨機配置的電動機型號為YR630- 8,功率為630kW,轉速為741r/min,電壓10000V。電動機與減 速機也由尼龍柱銷聯軸器聯結。由于電機受震動、缺 油、軸承磨損等因素的影響,導致了軸承損壞,軸頸磨損事故。在此,筆者將其處理介紹給大家。
1 TZ- 07- 504A 膠粘劑介紹
該膠粘劑由核工業北京化工研究院和江蘇泰 春膠粘劑有限公司聯合研制,具有耐水、防腐、耐 油、耐暴曬、耐沸水煮、絕緣、耐低溫(可達-50℃)、 耐高溫(90~180℃)等性能。可在10~40℃常溫下 粘接銅、鋼、生鐵、不銹鋼等。粘結拉力:銅、鐵80kgf/cm2。
2 JR158- 8 電動機滾動軸承軸頸磨損的粘 結處理
2004 年3 月,我公司#2.2×6.5m 球磨機配置 的JR158- 8 型電動機,動力輸入端2326 滾動軸承 因缺油發生軸頸磨損事故,軸徑變為$130-0.46,已無法使用,當時送電動機專業廠家維修,耗時6 天,維 修費用5000 余元。但安裝使用不到6 個月,又發生 相同事故,軸徑變為%130-0.18。為此,我們決定采用TZ- 07- 504A 膠粘劑作粘結處理:用該膠將軸承 內圈和傳動軸粘結在一起。
2.1 處理步驟
(1)首先用丙酮將電動機軸頸清洗干凈;然后, 用小沖子在軸面上均勻沖出小眼,以脹大直徑。
(2)將電動機軸垂直立起(其下部墊上方木), 將軸面和軸承內圈用丙酮全部清洗干凈,均勻涂膠后,將2326 滾動軸承找正安裝。
(3)凝固20 小時后,將電動機放水平,將軸承端蓋、碳刷等部件安裝好。
(4)將電動機和減速機調整找正,504A 膠粘劑凝固24 小時后,方可開車。
應用此法,504A 膠粘劑費用為24 元左右,更換2326 滾動軸承一盤,維修時間32 小時左右,大 大縮短維修時間,降低了維修費用。
2.2 使用效果
自2004 年9 月,用504A 膠粘劑處理后,電動 機運轉平穩,連續運轉了3 年,保證了生產的正常進行。
3 YR630- 8 電動機軸承軸頸磨損的粘結 處理
我公司φ2.4m 球磨機的YR630-8 型電動機,自2001 年4 月投入運轉以來,運轉基本平穩,于2007 年4 月,電動機后端6326 軸承發生嚴重的軸 頸磨損事故,磨損量軸向達8mm,徑向達0.8mm, 已無法正常運轉。因生產任務緊,我們又采用了504A 膠粘劑粘接的辦法進行處理。
3.1 次處理
本次處理方法基本與JR158-8 電機軸頸處理 相同,首先將磨損軸頸表面沖出小眼,因當時無丙酮可用,我們就用柴油將受損部位清洗一遍,再用 洗衣粉和自來水將軸面清洗干凈,把電動機立起 后,將加工好清洗干凈的外徑φ150mm、內徑φ129.9 mm,寬5.7 mm 的套和6326 軸承涂膠后裝 好,固化24 小時后開車,電動機運轉基本正常,運轉到第6 天早晨,電動機出現跳閘停機現象,我們 立即對電動機此軸承進行檢查,發現軸承內圈已脫膠,且能用手轉動,軸頸表面涂的膠雖已固化,但有很多地方出現無膠的小氣孔。
原因分析:(1)沒用丙酮清洗粘接表面,導致粘 接力下降;(2)粘接膠太厚,出現小氣孔缺陷,導致粘接面減少,且粘接力降低。
3.2 第二次處理
(1)用氧氣、乙炔氣將504A 固化膠烤掉;
(2)將平銼和細砂紙將沖眼凸出部分盡量銼平;
(3)將電動機原地不動水平放置,將安軸承部 位用丙酮清洗干凈;
(4)將0.3mm 厚的電動機錫鋼片用砂紙打磨干凈,用丙酮清洗干凈;
(5)用丙酮清洗干凈的鑲套涂膠后安裝定位, 再將軸承內圈用丙酮清洗干凈涂膠,再在軸承安 裝處涂膠,裝上軸承。
(6)將0.3mm 厚的錫鋼片涂膠后,彎成圓形,用小錘輕輕錘擊進入,錘擊時稍緊為好,若感覺 松,可更換厚的錫鋼片,若很緊,可更換薄些的錫鋼片;以保證軸承與傳動軸的同心度,也能消除粘接膠出現氣孔缺陷,達到佳粘接效果。
(7)固化20 小時后,裝好其它部件,固化24 小 時開車。開車運轉基本正常,連續運轉14 天沒出 現跳閘停機現象。第14 天,將原來尼龍柱銷聯軸 器,更換為彈性膠圈聯軸器,消除了電機的振動。
4 改造效果
自從2007 年4 月,對該軸用504A 膠粘接處 理,更換彈性膠圈聯軸器,同時更換減速機高速軸 及其軸承以來,電動機運轉平穩、正常,多次檢查 粘接良好。保證了生產的正常進行。
5 結束語
此次用504A 膠粘劑作粘結處理,保證了生產 的正常進行。考慮到該電動機負荷較大,相對來 說,該粘結劑粘結強度有限,我們準備利用冬季水泥銷售淡季,到專業維修廠家進行維修,以確保該 設備的高效運轉。
1 TZ- 07- 504A 膠粘劑介紹
該膠粘劑由核工業北京化工研究院和江蘇泰 春膠粘劑有限公司聯合研制,具有耐水、防腐、耐 油、耐暴曬、耐沸水煮、絕緣、耐低溫(可達-50℃)、 耐高溫(90~180℃)等性能。可在10~40℃常溫下 粘接銅、鋼、生鐵、不銹鋼等。粘結拉力:銅、鐵80kgf/cm2。
2 JR158- 8 電動機滾動軸承軸頸磨損的粘 結處理
2004 年3 月,我公司#2.2×6.5m 球磨機配置 的JR158- 8 型電動機,動力輸入端2326 滾動軸承 因缺油發生軸頸磨損事故,軸徑變為$130-0.46,已無法使用,當時送電動機專業廠家維修,耗時6 天,維 修費用5000 余元。但安裝使用不到6 個月,又發生 相同事故,軸徑變為%130-0.18。為此,我們決定采用TZ- 07- 504A 膠粘劑作粘結處理:用該膠將軸承 內圈和傳動軸粘結在一起。
2.1 處理步驟
(1)首先用丙酮將電動機軸頸清洗干凈;然后, 用小沖子在軸面上均勻沖出小眼,以脹大直徑。
(2)將電動機軸垂直立起(其下部墊上方木), 將軸面和軸承內圈用丙酮全部清洗干凈,均勻涂膠后,將2326 滾動軸承找正安裝。
(3)凝固20 小時后,將電動機放水平,將軸承端蓋、碳刷等部件安裝好。
(4)將電動機和減速機調整找正,504A 膠粘劑凝固24 小時后,方可開車。
應用此法,504A 膠粘劑費用為24 元左右,更換2326 滾動軸承一盤,維修時間32 小時左右,大 大縮短維修時間,降低了維修費用。
2.2 使用效果
自2004 年9 月,用504A 膠粘劑處理后,電動 機運轉平穩,連續運轉了3 年,保證了生產的正常進行。
3 YR630- 8 電動機軸承軸頸磨損的粘結 處理
我公司φ2.4m 球磨機的YR630-8 型電動機,自2001 年4 月投入運轉以來,運轉基本平穩,于2007 年4 月,電動機后端6326 軸承發生嚴重的軸 頸磨損事故,磨損量軸向達8mm,徑向達0.8mm, 已無法正常運轉。因生產任務緊,我們又采用了504A 膠粘劑粘接的辦法進行處理。
3.1 次處理
本次處理方法基本與JR158-8 電機軸頸處理 相同,首先將磨損軸頸表面沖出小眼,因當時無丙酮可用,我們就用柴油將受損部位清洗一遍,再用 洗衣粉和自來水將軸面清洗干凈,把電動機立起 后,將加工好清洗干凈的外徑φ150mm、內徑φ129.9 mm,寬5.7 mm 的套和6326 軸承涂膠后裝 好,固化24 小時后開車,電動機運轉基本正常,運轉到第6 天早晨,電動機出現跳閘停機現象,我們 立即對電動機此軸承進行檢查,發現軸承內圈已脫膠,且能用手轉動,軸頸表面涂的膠雖已固化,但有很多地方出現無膠的小氣孔。
原因分析:(1)沒用丙酮清洗粘接表面,導致粘 接力下降;(2)粘接膠太厚,出現小氣孔缺陷,導致粘接面減少,且粘接力降低。
3.2 第二次處理
(1)用氧氣、乙炔氣將504A 固化膠烤掉;
(2)將平銼和細砂紙將沖眼凸出部分盡量銼平;
(3)將電動機原地不動水平放置,將安軸承部 位用丙酮清洗干凈;
(4)將0.3mm 厚的電動機錫鋼片用砂紙打磨干凈,用丙酮清洗干凈;
(5)用丙酮清洗干凈的鑲套涂膠后安裝定位, 再將軸承內圈用丙酮清洗干凈涂膠,再在軸承安 裝處涂膠,裝上軸承。
(6)將0.3mm 厚的錫鋼片涂膠后,彎成圓形,用小錘輕輕錘擊進入,錘擊時稍緊為好,若感覺 松,可更換厚的錫鋼片,若很緊,可更換薄些的錫鋼片;以保證軸承與傳動軸的同心度,也能消除粘接膠出現氣孔缺陷,達到佳粘接效果。
(7)固化20 小時后,裝好其它部件,固化24 小 時開車。開車運轉基本正常,連續運轉14 天沒出 現跳閘停機現象。第14 天,將原來尼龍柱銷聯軸 器,更換為彈性膠圈聯軸器,消除了電機的振動。
4 改造效果
自從2007 年4 月,對該軸用504A 膠粘接處 理,更換彈性膠圈聯軸器,同時更換減速機高速軸 及其軸承以來,電動機運轉平穩、正常,多次檢查 粘接良好。保證了生產的正常進行。
5 結束語
此次用504A 膠粘劑作粘結處理,保證了生產 的正常進行。考慮到該電動機負荷較大,相對來 說,該粘結劑粘結強度有限,我們準備利用冬季水泥銷售淡季,到專業維修廠家進行維修,以確保該 設備的高效運轉。