11月9日上午,安慶石化煉油二部新建RLG裝置催化劑預硫化工作結束。此次裝置開工采用DMDS作為硫化劑,用量約6.75噸。
由于催化劑以硫化態存在時,具有較高的加氫活性和穩定性,而RLG裝置裝填的催化劑、保護劑、精制劑和裂化劑所含的活性金屬均為Mo-Ni系金屬氧化物,以氧化態的形式存在。因此,裝置投料試車時,會進行預硫化,使催化劑的活性金屬MoO3、NiO轉變為有較高活性和穩定性的金屬硫化物。
為確保預硫化工作順利進行,裝置早早備好足夠的DMDS硫化劑,安排相關人員現場監護,為硫化劑罐D-113裝劑,硫化劑泵P-106送電,確保隨時可用。6日,啟動硫化劑泵P-106,按規定的注硫速率向系統注入硫化劑DMDS。期間,裝置安排專人輪崗,控制硫化劑DMDS的注入量,保持注硫泵P-106的平穩運轉。當班員工配戴空氣呼吸器,每半小時采一次循環氫的樣,每一小時查一次硫化劑罐的液位,根據循環氫中硫化氫的濃度與硫化氫每小時下降的量,調整和記錄注硫量。同時,嚴格升溫程序,控制加熱爐出口溫度,嚴密觀察反應器各床層溫度的變化和系統壓力的變化,發現異常,及時采取措施。另外,及時調整補充新氫壓縮機向系統的注入量,并定時切水,稱重和記錄。9日凌晨,操作人員統計出注硫量、出水量、循環氣中硫化氫濃度、水中硫濃度、新氫補充量、尾氣排放量等數據,經過分析確定催化劑的預硫化效果符合工藝要求,結束預硫化。(曾雅艷)